先科高效聚合氯化鋁處理洗滌廢水的臭氧化處理及回用:
近年來有關臭氧對印染廢水處理的報道屢見不鮮,但主要是針對廢水中染料的脫色和有機物的部分降解.對廢水前處理的研究不多。本文採用自制的臭氧處理裝置對前處理洗滌廢水進行深度處理並(bìng)加以回用,提高瞭(le)水資源的利用效率,爲實現染整業的清潔生産進行瞭(le)探索。 1 試驗部分 1.1 主要試劑和儀器 電腦測(cè)色配色儀、HD026N多功能電子織物強力儀、ZBW04019毛效測(cè)試儀、臭氧處(chù)理裝置、針織純棉坯布、氫氧化鈉、30% 過氧化氫、矽酸鈉、碳酸鈉、滲透劑JFC、高效精練劑OS一100、活性紅X一3BS 1.2 試驗裝置 試驗裝置如圖1。反應塔總體積爲2.7 L,在廢水流速爲20 L/h時臭氧化反應時間約爲8 min,在氧氣投加量爲50 L/h條件下廢水中臭氧的質量濃度爲15 mg/L。光催化氧化反應塔中紫外燈(dēng)功率爲39W,光強爲130 uW/m2 ,波長(zhǎng)爲254nm。 棉織物坯布100 g,對(duì)其進行退、煮、漂一浴處(chù)理.棉織物坯布處(chù)理配方和工藝條件:氫氧化鈉8 g/L,30% 過氧化氫5 g/L,矽酸鈉3 g/L,JFC 2 L,OS一100 2 g/L,浴比1:30,時I司60min。 處理後的織物經熱水洗(80—85 ℃),溫水洗 (50- 60℃),冷水洗,晾幹,作爲标準樣布;各水洗工序的用水量按浴比計算。收集上述混合洗滌廢水約9 L,經臭氧化處理後, 降至相應的溫度,並(bìng)調節pH值爲中性,備(bèi)用。同時可以查看中國污水處理工程網更多技術文檔。 取相同的坯布在相同條件下做退、煮、漂一浴處(chù)理.用上述經臭氧化處(chù)理過的洗滌廢水進行水洗,晾幹,作爲第一批次樣布;洗滌廢水再次經臭氧化處(chù)理後留做下一批次樣布的用水。如此反複5次.得1塊标準樣布和5塊不同批次樣布,留做半成品指标測(cè)試。其工藝流程如圖2所示。 分别測(cè)定試樣的白度和毛細效應(表示織物吸水性,簡稱(chēng)毛效),以判斷回用水對織物的影響。 選取活性紅X一3BS染料将測(cè)試後的樣布按圖3工藝進行低溫染色,並(bìng)測(cè)試染色後不同回用次數的樣布與标準樣布的色差。 2 結果與讨論 2.1 處(chù)理前後(hòu)水體的水質情況 前處理工序所産生的洗滌廢水經該體系處理後.基本符合工業用水中對化學需氧量(≤ 15 mg/L)的要求,見表1;通過調節水體的pH值,也滿足前處理對水體酸堿度的要求。 2.2 廢(fèi)水回用對(duì)織物的影響 廢(fèi)水回用次數對(duì)織物白度和吸水性(用毛效表示)的影響見圖4。 從毛細效應來看.廢水的回用對織物的吸水性影響較小。回用次數達4次以上,吸水性有所增強.這可能是由於(yú)處理後的廢水中有部分臭氧殘留.臭氧的氧化作用進一步降低瞭(le)織物内部的雜質含量,使得溶液更能迅速均勻地滲透到織物、紗線和纖維内部。 2.3 廢(fèi)水回用對(duì)後續染色的影響 選取X一3BS染料對(duì)樣布進行低溫染色,廢水回用次數對(duì)色差産(chǎn)生的影響如表2所示。廢水回用對(duì)後續染色所産(chǎn)生的色差都在O.25以内,色差較小.在工業生産(chǎn)允許的範圍以内。 3 結論 對洗滌廢水進行連續在線處理並(bìng)加以回用,随著(zhe)回用次數增加,織物白度略微下降、吸水性有所提高:經5次回用,白度的下降幅度在5個白度值以内。各樣布在後續染色加工中産生的色差在0.25以内。廢水回用所産生的影響不大。
1.3 試驗方法
由圖4看出.廢水最初的2次回用對織物白度 影響不大;随著回用次數的增加,白度略有下降,可能由於臭氧對回用廢水中殘留漿料、油劑及天然雜質的降解不夠完全.使得在回用時附著在織物上.導緻瞭白度的下降。但廢水經5次回用,織物白度降幅仍在5個白度範圍之内。有廢水需要處理的單位,也可以到污水寶項目服務平台咨詢具備類似污水處理經驗的企業。